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焙烧工对干燥室的操作要有的放矢【麟工窑炉】
时间:2020年11月05日    点击:次    来源:隧道窑

有的窑炉建造时就存在很多问题,加之焙烧工操 作不合理或不规范,又使问题进一步扩大化,例如曾 经有一家砖厂建有一条4.6m断面隧道窑,干燥室与焙 烧窑的长度都是135m,配套排潮风机风量22000 h,可谓于燥室够长,风机超大,试生产时,不仅干燥效 果不好,还有塌坯现象,而且单位电耗非常大。主要 原因时焙烧工不规范操作造成。

隧道式干燥室配套的排潮风机开的大小,主要与 产量、砖坯成型水分、干燥室设计建造的合理性、送热 温度和风量排潮风量和焙烧工操作水平等有很大关系。

1.产量

一般产量越高,排潮风机开得越大。可很多操作 工实际操作时,排潮风机一旦开起来,不管产量高低 几乎都是开满,有的一年都不变。特别是在蹲火或减 产的情况下,排潮风机电机频率也不降,这不仅打乱 了干燥制度,而且使电能浪费严重。

 2.砖坯成型水分

砖坯成型水分越低,相对来说干燥就越容易。如 成型水分14%,一窑车码标砖坯10000,含水量约 4200kg;如果砖坯含水率为18%,同样的100砖坯 含水量就达到5400g,比前者增加绝对水量100g 这就需要更多的风量带走这些水分,说明干燥同量的 砖坯,由于含水率的不同,所需风量是不一样的。所 以说,砖坯的含水率相对越低越好,但前提是保证坯 体顺利成型。

3干燥室的设计与建造

干燥室的设计首先是要合理且热利用率要高。A 企业由一家南方某“野鸡”公司设计并建造,断面宽度 46m,干燥室的长度与隧道窑同等也是135m。千燥室 上的排潮洞长度115m,排潮洞里每隔4m就有一条 4.6m×0.45m排潮口,全段下送风上排潮,但干燥效果 并不理想,干燥出的砖坯的残余水分经常是6%以上 中部高达9%以上砖坯干燥很不均匀。由于干燥效果 不好,在焙烧窑里经常发生砖垛中部有炸砖事故。这 就是本来干燥室干的“活”,由于干燥室建造有缺陷 所以“活”干得不够彻底,需要让焙烧窑代替干,但焙 烧窑的职责主要是焙烧,另加过多的“活”,有时也担 负不起,所以经常就闹点炸砖“脾气”,让焙烧工难堪 点,让老板破点财。

 4送热温度和风量

 同样再以A企业为例,焙烧窑预热带的烟气和余 热带的热气体全部送往干燥室,送热温度高达140℃, 送风量和温度按理说是够用了,但干燥出的砖坯残余 水分还是过高,严重影响到焙烧质量,主要原因是排 潮洞过长且开的排潮口过多。

 送往干燥室的热风是为了干燥砖坯,但热风还没 有发挥作用就被抽走,显然是不合理的,特别是靠近 干燥室出车端的排潮口,会把高温气体瞬间抽走,相 对砖垛来说几乎全是环流风量,不符合干燥原理,所 以热量浪费严重,难怪排潮温度高达60℃、湿度在不

80%的情况下,干燥出的砖坯残余水分还很高,有 时还有塌坯现象,所以排潮不能仅看总排潮道的温 度,特别是湿度,有时总排潮道里的湿度低,但由于排 潮口设置问题,某一点很可能湿度达到饱和,也会塌坯。

5排潮风机开度

排潮风机的风量主要是依据单位时间干燥砖坯 数量(或排出砖坯的水量)来调节的,但有的焙烧工 根本不知道这些,不管干燥多少砖坯,都把风机Hz( )几乎开满。就A企业断面46m窑,配套的排潮风 机风量是220000,已经是超配,但产量折标只有 7000h,而排潮风机的电机开到43H(变频器调频 范围0-50Hz),电流高达307A,问焙烧工为何把风机 开得那么大,可笑的回答是:设计这么大所以就开这 么大,不管产量高低都是一成不变,从没有调小过。 笔者到干燥室出车口门下用手一试,呼呼向里吸进大 量错误冷风,车门下的挡皮几乎都抽成水平的,可见 进冷风量非常多。我们粗算一下,成型砖坯的含水率 189,00标砖绝对含水量大约是3780kg,如果 D按排潮温度为40℃计算,相对湿度为80%,那么排 出这3150kg(3780-630残余水分=3150)需要干空 67189m3(21.33×3150=67189m3)如果送入干燥室的 气体相对湿度已达到45%(换算成排潮温度时的湿 ),那么需要气体量122162m3(67189/0.55 122162);如果②按照排出1kg水需要37m3空气粗略计 算,也只需要116587m3气体,排潮风机的Hz开到27 足够了。实践证明,后重新换了焙烧工,还是出产 7000标砖,排潮风机电机只开到27Hx,排潮风机 排出气体量为118800m3(2000027/50=118800),完 全满足干燥室需要。节约电就更可观,风机电机由 出降低到27Hz后,电流也有原来的307A下降到 76A,每天节约电费5544A37-76)×24=55441。可 见一个不合格的培烧工,对企业电能的浪费是非常大的。

6焙烧工操作水平

科技的进步和检测技术的不断完善,要求我们的 操作工也要不断地进步,故步自封,会给企业造成很 大浪费,所以要成为一个合格的焙烧工,仅仅停留在 培烧环节是远远不够的,要对生产各个环节都需了解。

6.1原料变化

不同原料的焙烧温度范围是不同的,原料不同或 原料配比发生变化,焙烧温度就要有变化,如果认识 不到原料变化对焙烧温度影响的重要性,那么出焦砖 和生砖的概率就会非常之高。一企业焙烧工工作很 认真”,严格按电脑设定的焙烧曲线进行焙烧,平 时烧出的砖质量非常稳定,由于厂里的原料基本用 完,所以就从建筑工地进了些挖地基料,用了部分这 种原料后不时地会出现出现焦砖和生砖情况,熔烧工也很急,还让笔者看电脑显示的焙烧温度都在设定的 曲线内,感觉自已很尽责,这其实就是焙烧工不知 原料变了,焙烧温度相应就要调整。为此笔者对所 原料进行分区堆放,按比例配料,重新设置焙烧曲线 熔烧质量得到有效控制。可见焙烧工要时刻重视原 料配比的变化。

 6.2成型情况

了解成型情况主要包括:热值、码坯、和含水率 工作中焙烧工对热值和码坯方式比较重视,但有的培 烧工对砖坯的含水率重视不够,如前面所述的A企业 的焙烧工,根本不懂砖坯含水率高低和进车速度的快 慢,需要及时调整排潮风机的开启Hz,一味地把排潮 风机开到最大,而不是依据企业生产情况及时调低风 机转速,这种粗放的操作方式实际是一种浪费行为 对社会和企业都是损失,所以合格的焙烧工要依据干 燥速度和砖坯含水率,计算出绝对含水量,依据单位 时间内排出这些水量需要的气体来及时调整排潮风 机电机Hz,减少不必要人为操作不当造成的浪费。

6.3干燥的重要性

行业有句话叫作“7分干燥3分焙烧”,可见干燥 的重要性。不要以为干燥室设计的够长,排潮口设置 的够多,干燥效果就好,其实这是片面的,如前面所述 A企业干燥室排潮洞够长排潮口够多,但干燥效 果并不好,关键是建造不合理,大量的高温气体没有 起到干燥作用就早被抽走,致使排出的气体温度高 60℃以上,显然这是浪费热量。笔者问焙烧工为何 不把干燥室出车口方向的排潮口盖一部分,答曰,不 需要,建窑的也说这样就合理,可见焙烧工和建窑的 根本不懂干燥原理。后来笔者盖掉大部分排潮口,排 潮风机的电机由43Hz调低到27Hz,干燥室出车口也 不再呼呼进冷风,不仅节约大量电费,而且干燥效果 明显改善,干燥出来的砖坯都烫手。可见,不按照干 燥原理调整排潮风机变频器Hz,对增加电力消耗和干 燥效果影响是很大的。

7总结

 一个焙烧工,不能仅仅停留在会看火上,要对生 产各个环节都有了解,这样才能做到有的放矢,随机 应变,尽量缩小环流与穿流风速差,控制干燥的均匀 性,在不浪费能耗的情况下,不断提高产量和质量。摘自《砖瓦》作者:周天津




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