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浅谈基于隧道窑余热的供暖设计
时间:2018年11月07日    点击:次    来源:隧道窑

1  背景  

始建于20世纪90年代初的长山矿业集团,坐落于黑龙江省东部资源型城市,有煤矿、洗煤厂、矿泉水厂等相关产业。每到冬季取暖用燃煤锅炉需带动30000m?的供热面积,消耗燃煤数百吨,不仅能源消耗大,污染严重,而且加剧工人的劳动强度,事实证明抱残守缺、不思进取就会被历史淘汰。本文因地取材,利用隧道窑余热解决供暖问题。

在隧道窑余热的开发利用方面,文献[1]介绍了对隧道窑余热利用的现状,提出了隧道窑余热的综合利用途径,从而提高隧道窑余热的利用率。文献[2]利用隧道窑余热发电实现砖瓦生产节能减排,文献[3]研究表明:在隧道窑冷却带加人余热锅炉进行余热回收,能够对窑内制品的均匀冷却起到促进作用,并且加入余热锅炉进行余热回收后,减少了热量的不必要排放,提高企业经济效益。

2  整体设计

2.1  结构设计

长山矿业集团决定在2011年新建-座长110m、宽4.6m的隧道窑(一烘一烧, 烘干窑长70m,宽4.6m),并利用焙烧窑保温带后部和冷却带前端的余热,烧2台热水器(型号ZPR60),回收热量60keal/h,供应原需采暖的面积,并保持末端温度不低于零上20C,解决了取暖的各项问题。供热简易示意图如图1所示。

QQ截图20181107095756.jpg

1  供热简易示意图

2.2  参数设计

2.2.1  排风、送热等参数

在图1中各部管道安装一个循环水泵及分配各路走水的控制系统,并根据管道的距离远近配备水泵电机,功率分别是22kW.15kW10kW,另外需要一个总补水泵。配制热值上下差别在10keal左右,这就要求配料工和化验员严格按所需的热值去执行,同时烧窑工要根据窑内温度曲线适时调整,排烟、排潮、送热时各风机的风速应及时调整。如焙烧窑进车时间一般在90 min~100 min之间进一车,窑上热电偶反馈到电脑上,显示为高温车温度900 C~950C。分别用的风量是,排烟25 Hz、送热35 Hz、排潮40Hz,由于热值的不够均匀,或高或低,烧窑操作工就要及时调整。高时加大送热风量,把多余热量排除窑外(开外排);低时开启窑门风机,同时降低排烟风机风量和送热风量,但必须保证热水器出口温度不低于40C

2.2.2  砖坯热值参数

在利用余热持续达标供暖的同时,还要保证焙烧窑中砖的质量不出问题。这就必须保证焙烧窑温度,即干燥窑所需干燥坯子的温度曲线。依据实际情况结合本地温度得到数据见表1。基于已有的四组经实际验证无误的数据,利用MATLAB进行拟合,以得到其他室外温度情况下的要求砖坯热值。由实际经验可知:室外温度与要求砖坯热值的关系曲线为单调递减,拟合阶数设为二次,结果如图2所示。根据图2,可得到室外温度在-30C~-5C之间任意温度时,砖坯热值应该达到的标准,为实际操作提供一一定参考。

1室外温度与要求砖坯热值间实际数据记录

浅谈基于隧道窑余热的供暖设计1392.jpg

2砖坯热值拟合

3  注意事项与故障处理

在正常运行当中出现热水器出口温度下降时排查方法(热水器上温度表显示):一是管道管路可能有漏水现象,如管道或接头阀门有损坏等;二是热水器芯子堵塞,堵塞时一般表现是从热水器安全阀大量涌水。第一种现象查出漏点进行更换补修,第二种现象是水质不好,要有相应配套的水过滤设备(树脂过滤灌),并储备套热水器芯 子,需使用时及时更换,同时也要检查抽取热量管道上通往热水器的闸门是否关闭、脱落,以便及时修正。

成品砖出现成品率低的原因主要是上火大,表现是窑车顶部砖焦,车下部火小有欠火砖,是下列因素造成的,需要在操作中注意:焙烧窑内长时间处于正压操作,窑车之间漏风,砂封槽砂子不足,截住门导致未关闭等,烧窑操作工要认真检查及时整改,才能保证砖的质量不受影响,又有达到取暖标准的热水器温度。

 

4  总结

本文依据已有文献得到可行性保证,根据当地情况设计并搭建供热结构。在经过实践与人工调整得到四组经验数据之后,利用MATLAB进行二:次拟合得到了当地冬季温度范围(-30 C~-5 C)内的要求砖坯热值,为以后的实际操作提供借鉴。最后经2017~2018年冬季期间的实际运行证明了此设计的可靠性。

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