(接昨日)1995年,四川省隆昌县建造了我国最早的一次码烧轮窑,早期运行的时候,就出现了大量的湿坯倒塌现象,烧一圈轮窑下来,70%以上的砖坯都倒塌了,找了很多师傅都没解决问题,其中有一个师傅说,你的风机有问题,西安的风机好,你换一个西安的风机试试吧,结果在西安买了一个风机以后,问题依旧。后来发现他还是用过去烧干坯的办法来烧湿坯。这就和原来轮窑烧湿坯时的条件是一样的,近提风闸,湿坯急剧升温,烧出来的砖是哑音。远提风闸,潮气就会凝露,产生湿坯倒窑现象。
要解决烧湿坯问题,实际上是要解决一次码烧轮窑预热带前端的湿坯干燥问题。就是要解决前面讲的两个问题,第一,烟气的湿含量必须降下来。那个一次码烧轮窑是直排式的,就是轮窑的结构和装窑方法和普通烧干坯的轮窑是一样的。那么,就象轮窑烧湿坯一样,不倒才怪呢?怎么样才能降低烟气的湿含量呢?首先想到的办法,就是加大风量。但很快就会发现,加大风量以后,问题并没有解决。原因是什么呢?
风大了,焙烧的火头走的快了。但窑内的气氛条件没变,烟气还是要从焙烧带经过,然后进入预热带去带走砖坯内的水分,砖坯的温度提高,含水量降低,烟气的含湿量越走越高,烟气的温度越来越低。到了冷砖坯的位置,还是会出现倒坯问题,而且倒得更快一些。风量大了,火烧得快了,烟气量大了,前面干燥过程带出的水分也增加了。如何解决倒坯呢?又要引入一个需要大家记住的概念。这里不去画那些图表,也省去那些繁杂的计算过程,只需要记住一个结果就是:干燥砖坯所需的风量是焙烧同样多砖坯所需风量的1.8 ~2倍。达不到这个标准,烟气里的湿含量就不会减少。也就是说,除了烟气以外,还必须有同样多的热空气掺加到烟气里边,才能冲淡烟气的湿含量。这点非常重要。在隧道干燥室中,送入干燥室的热量不仅是焙烧产生的烟气,还有窑尾冷却带的余热,风量配好了,烟气的湿含量就下降了,湿含量下降了,烟气的露点也就下降了。湿坯倒坯的现象也就自然消失了。那么这个直通式一次码烧轮窑的问题怎么解决呢?也就是采取了两点措施,这个问题就解决了。首先,改变了码窑方法,在轮窑中采用了现在隧道窑的码法,码成四垛,每垛之间留有较大的空隙,形成一个通风道,让窑尾冷却带的热气从这个通风道引入到前面预热带去。采用了大过剩空气量的烧法。另外,采取了一个一般人都想不通的方法,揭开预热带的火眼盖子。让冷风从这个预热带的盖子中吸入预热带中,以冲淡烟气的水分,降低烟气的湿含量。这样,预热带中用于干燥湿砖坯的空气,就不仅是烟气一项了,而是烟气,余热空气和由火眼进去的冷空气的混合物。窑内本来由烟气所含的水分,被火眼进来的空气冲淡了,尽管火眼进入的冷空气降低了窑内的温度,但是空气的湿含量降低了,凝露温度下降了。倒坯现象自然也就减少了。当然,因为干燥所需的风量是焙烧所需风量的两倍,用于排烟的风机也就必须加大为一般焙烧所需风机的两倍了。后来,这个厂的烧窑师傅搞通了这个道理以后,很多人都跳槽了。因为当时四川省已经建了很多这样的一次码烧轮窑,大部分都有这样的问题。把这个原因搞明白了,这些人跳槽出去,解决一个这样的问题,收两万,建一个这样的轮窑,收3万,这个数字,在95年,可是一笔很诱人的财富呀!搞清这个道理以后,他们在这方面又有了新的发展。原来说在加大风机以后,你可以揭开预热带的火眼盖子,以掺进去干空气,把湿烟气冲淡,解决湿坯倒塌问题。他们把这个观点发展了。觉得火眼通风量太小,后来他们新建的一次码烧轮窑,干脆就在每隔一排火眼就搞了一个轮窑宽度方向3m左右,长度方向0.3m左右的槽子,上面加上盖子。需要通风的时候,直接把盖子揭开。这样比直接揭开火眼的通风量要大得多。湿坯进窑连烘带烧的问题就得到解决了。根据前面所讲的例子,可以得出这么一个结论:
焙烧所产生的烟气量,不足以全部带走砖坯的中的水分。必须要搭配约一倍的风量。这个风量,可以来自于窑尾的余热,也可以来自窑内夹层的换热,也可以来自大气。这就解决了前面所说的第一个问题,就是降低烟气的湿含量。(未完待续)
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