烧结砖生产工艺中,窑炉热工系统中干燥室和烧成隧道窑是重要的生产设备,由于其热工性能要求、材料规格和结构尺寸等方面的限制,隧道窑设备基本上以采用现场施工建造为主。以年产6000万块(折标砖)烧结空心砖一次码烧生产线为例,窑炉系统需要配置截面宽度为3.6m、长度约85m的干燥室和宽度为3.6m、长度约130m烧成隧道窑各2条,窑体 和基础的投资金额约为380~440万元,约占生产线总投资的四分之一。此外,干燥室和烧成隧道窑简称投产后,烧结砖质量、产量、产品品种适应性、单位产品能源消耗等等指标,对企业效益和技术经济指标有着较大的影响,因而必须高度重视隧道窑热工系统的设计和施工,否则,存在的技术失误会因窑炉质量事故,给企业造成较大的经济损失。
1 企业概况
贵州省某烧结砖企业采用一次码烧工艺,设计生产能力为年产6000万块(折标砖)烧结空心砖,生产线建成投产不到2年。工艺中主要原料采用建筑渣土和煤矸石,原料经箱式给料机配料,双转子锤式破碎机破碎,回转筛筛分,搅拌加水、陈化后进入生产线。陈化后混合料通过箱式给料机,挤出搅拌机精细处理,送入50/50双极真空挤出机,泥条经自动切条机、切坯机,每条泥条切32块普通砖,12条一组,经编组皮带机编组后,机械码坯机码放3.6Mx3.6m窑车,每车码放普通砖4X4垛,共计5376块。码放湿坯的窑车,经静停预干燥后,通过两个干燥室干燥和两条硅酸铝纤维模块吊平顶烧成隧道窑焙烧,干燥室和烧成隧道窑长度相同,容车数量均为26车,窑长均为96.2m。进车时间为50~60min时,预计日产量将达到24~28万块合格产品。
2 烧成隧道窑结构
该企业干燥室和吊平顶烧成隧道窑采用联体建造,中部为2条烧成隧道窑,外侧各有1个干燥室,形成“二干二烧”一次码烧工艺。
烧成隧道窑规格为道宽3.6m,长度为96.2m,窑车面到纤维模块底面高度为1800mm。
窑顶采用300mmX300mmX300mm硅酸铝纤维模块,耐热钢螺杆螺栓锚固件及保温棉等材料,并利用轻型16号工字钢主梁及50mmx50mm角钢小次梁,窑截面方向每排采用13块纤维模块构成。
窑内直墙为普通耐火砖,为节约费用,耐火砖砌筑采用一层115mm顺砌,一层235mm丁砌,由挑头砖上表面砌筑到预定标高。挑头砖下采用普通砌筑。
耐火砖后直墙采用普通烧结砖,普通砂浆砌筑。耐火砖和普通砖直墙厚度共计620mm。
普通砖砌筑烟道,宽度为800mm,设置为上烟道,烟道外侧采用370mm普通砖于干燥室和另一条烧成隧道窑相接砌筑。
3 烧成隧道窑的破坏
2014年7月,该企业由于农忙季节工人放假及市场需求减少的原因,安排1号窑继续生产,2号烧成隧道窑停火。2号窑停火初期,企业对该窑进行维修,窑内直墙平整,没有裂纹。2015年春节前夕,时隔5个月后,准备2号窑点火时,发现窑内高温带直墙出现水平裂缝、长度达到20多m,裂缝最大宽度高达50mm,部分顺切耐火砖已被顶出直墙平面,高温带中上部直播向窑道内倾斜。进入上置烟道检查,烟道底板膨胀开裂。烧成隧道窑墙出现严重破坏,虽然硅酸铝纤维模块顶没有破坏,由于高温带直墙裂纹和松动,2号烧成隧道窑已不能点火生产,必须进行修复。
4 破坏原因分析
针对2号烧成隧道窑破坏现状的检查分析,以及对窑炉施工情况的了解判断,同时考虑到该窑投产与停火时间,窑炉直墙的裂纹和膨胀现象,主要是耐火砖直墙后普通砖砌体采用了石灰石砂浆砌筑引起。
该烧成隧道窑施工中,普通砖砌体采用砂浆砌筑,砂浆骨料为石灰石人造砂。高温条件下,隧道窑内温度逐渐传递到耐火砖直墙后普通砖砌体,造成砂浆中石灰石骨料分解为氧化钙(生石灰)和二氧化碳。在改窑停火5个月的期间,生石灰吸潮,产生1~2倍的体积膨胀。
生石灰吸潮后产生的体积膨胀应力,当其水平应力作用于砌筑强度较低的窑内直墙时,直墙出现裂纹、耐火砖松动,高温带部分耐火砖被顶出,突出直墙表面。沿隧道窑长度方向,因砌体的约束作用,同时纤维模块窑顶质量较轻,膨胀应力的垂直作用,使得直墙裂纹高度扩大,由此波及上置烟道,烟道底板出现开裂。
上述普坏现象主要集中在高温带,正是由于烧成隧道窑正常工作期间,高温带高温的持续影响,使得耐火砖直墙后普通砖砌体砂浆中石灰石分解数量较多,加上该窑停火时间较长,生石灰吸潮产生的体积膨胀应力较大。
在高温带挑头砖下部普通砖砌体砂浆中,同样出现了石灰石分解,挑头砖下部普通砖砌体松动和裂纹。
检查中,松动的耐火砖砌体后能够看见已经消解的熟石灰粉。
此外,窑内直墙耐火砖采用一层115mm顺砌,一层235mm丁砌,由于耐火砖与普通砖砌筑灰缝厚度差异较大,加之耐火泥浆与砂浆的砌筑要求不同,耐火砖泥浆砌筑灰缝厚度超出规范要求,使得内直墙耐火砖砌体强度较低,缺陷较多。
没有停火的1号烧成隧道窑结构相同,普通砖砌体在施工过程中同样采用了石灰石砂浆砌筑,由于没有停火,因而石灰石分解后,生石灰吸潮并不充分,体积膨胀应力降低。但是,已经出现一两块耐火砖掉落窑车的现象。如果停火,随着体积膨胀应力的增加,1号烧成隧道窑也将出现与2号窑相同的破坏现象。
该企业隧道窑破坏的事例表明,破坏原因主要是普通砖砌体所用的砂浆石灰石分解后,生石灰吸潮膨胀产生的应力造成。对热工窑炉砌筑施工而言,禁止采用石灰石骨料,是业内的基本共识,然而,对一些无资质、不负责任的窑炉施工队伍,此种现象却可能经常出现。
5 修复方案及实施
根据烧成隧道窑破坏的现状,拆除局部窑直墙,重新砌筑,才能保证隧道窑的正常运行。由于该窑采用硅酸铝纤维模块为吊平顶,当窑直墙拆除后,纤维模块内膨胀应力消失,纤维顶将掉落。如要保留纤维吊平顶,需要事先采用特制钢制顶杆工装,焊接在16号工字钢两端底部,保持纤维模块内膨胀应力,支起后,再局部分段拆除直墙,修复墙体后,再将纤维模块吊平顶安装到原位。此方案需要加工钢制顶杆,施工难度较高,工期较长,窑体整体质量不高,但是,能够减少隧道窑纤维模块吊平顶的费用。
考虑到生产计划的要求,该企业决定采用局部整体拆除重建的方案,拆除长度为70m,70m范围内纤维模块吊平顶、上置烟道、窑直墙、挑头砖全部拆除,挑头砖下部松动的直墙也一并拆除。
砌筑时,利用原耐火挑头砖,采用耐火泥浆砌筑。
挑头砖平面以上,隧道窑内直墙采用耐火泥浆和耐火砖砌筑,厚度235mm’,保证隧道窑内直墙砌筑质量和延长其工作寿命。耐火砖墙后设置保温层,利用报废的纤维顶作为保温层,厚度为30mm,增加隧道窑直墙保温性能。
隧道窑耐火砖直墙后部普通砖砌体,采用泥浆砌筑,普通砖砌体与耐火砖直墙采用砖搭接砌筑,搭接砖为梅花桩式分布,不影响耐火砖墙后保温层保温效果,保证隧道窑直墙整体强度。
采用普通砖和预制板,泥浆砌筑上置烟道,烟道高度提高,通道面积增加。
新购置硅酸铝纤维模块,规格为600mmX300mmX300mm,利用原16号工字钢主梁、500mmX50mm角钢小次梁和耐热钢挂钩,安装纤维吊平顶。
利用报废的纤维顶作为吊平顶保温层,厚度60mm,提高隧道窑顶保温性能。
在隧道窑的修复过程中,针对原隧道窑中哈风、烟道、直墙保温等部分不合理的结构,采取措施进行了补救,有利于企业今后生产中单位产品能耗满足标准规定要求。
根据确定的修复方案和工期要求,经过40天的拆除和修复,2号烧成隧道窑修复工作顺利完成,材料及费用见表1.
表1 2号烧成隧道窑修复材料及费用
材料名称 |
数量 |
金额/万元 |
备注 |
普通黏土质耐火砖 |
14.8m2 |
3.5 |
新增 |
硅酸铝纤维模块 |
266 m2 |
13.3 |
新增 |
施工费 |
|
40 |
|
其他 |
|
8 |
|
合计 |
|
64.8 |
|
由于1号烧成隧道窑结构和砌筑材料相同,停火后也将产生与2号窑相似的破坏现象,因此,1号窑的修复费用,也将达到64.8万元。
该企业,=因烧成隧道窑破坏,直接修复费用达到129.6万元左右。如果将停产时间、修复时间的间接影响和不可预见的不利因素等损失计算在内,对于一家建成投产不到2年的企业而言,其经济损失是较大的。
隧道窑修复及点火见图8.
6 结束语
烧结砖企业建设过程中,项目前期缺乏分析论证和设计,后期施工中,又采用无资质窑炉队伍,建设过程没有质量监督,窑炉质量粗制滥造,建设费用名低暗高。应用过程中弊端和质量事故频发,产品质量得不到保证,单位产品能耗超过国家标准指标。此类中小型烧结砖项目建设事例,在经济较为落后的地区相当普遍,给地方经济建设带来负面影响,同时也给业主造成较大的经济损失。
对烧结砖项目的建设,业主降低投资的想法没有错,但是,科学决策才是降低投资的基础,需要遵循国家产业政策的规定、需要按照严格的设计和施工程序进行,不能轻信不良队伍的“忽悠”,否则,项目建设和生产实践中,必然会产生各种弊端,业主降低投资的美好愿望不仅得不到落实,反而会给业主带来较大的经济损失。
本文所列烧成隧道窑破坏原因和产生的严重后果,值得关注。
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